为满足矿井排矸需求,确保主井煤流系统的高效运行,安居煤矿对主井煤流系统进行升级改造,自行设计井下煤流系统振动筛分破碎系统,经过一个月的试运行,现场使用效果显着。
随着安居煤矿井下掘进工作的不断推进,矸石量逐渐增大,出现大块煤矸卡堵制约生产的不利局面,改造前的主井煤流系统,大块煤矸直接入仓,不但对对设备冲击严重,还导致装载站、卸载站、动筛车间等机台经常出现矸石卡堵等现象,增加了机台工劳动强度,降低了工作效率,直接影响到正常生产。
为了解决这一难题,该矿抽调相关科室区队的精干力量,想点子、出对策,多次组织召开分析会、讨论会进行充分的探讨和论证,最终敲定最佳实施方案。该矿采取振动筛筛分,分别出料的方式对其井下煤流系统升级改造,200mm以下的筛下物直接入仓,200mm以上破碎机破碎后入仓。
为了降低支出,该矿通过多方调研,多家比对,采购振动电机、振动弹簧垫等配件,经过反复的修改、加工,自行加工设计一套振动筛。同时,借用其他兄弟矿井闲置的破碎机,自行完成安装调试。随后,该矿机电技术人员加班加点对振动筛、破碎机进行了安装调试,并一次性运行成功。
据悉,经过现场一个多月的试运行,该系统运行稳定,效果显着,成功解决了矸石经常卡堵的现象,减轻了工人劳动强度,提高了工作效率,有效地避免了大块矸石对装载站、卸载站、动筛车间等机台设备的冲击,延长了设备使用寿命,提升了设备安全系数和使用性能。
此外,在升级改造的基础上,该矿还进一步修改优化主井装载系统自动装载程序,其提升能力从原来的每小时20钩,上升到每小时22钩,每小时多提28吨。最大提升能力从原来的每天6160吨上升到每天6776吨。
(安居煤矿 徐姗姗 刘成乡)
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